鋼花映照的攻堅之路——首鋼京唐降鐵耗紀(jì)實
鐵水消耗攻關(guān)團隊在主控室觀察轉(zhuǎn)爐兌鐵操作。 |
在首鋼京唐煉鋼部11.3米平臺上,關(guān)順寬的目光緊緊鎖定那座忙碌的轉(zhuǎn)爐。明暗交錯間,一抹自豪的微笑悄然浮現(xiàn)在了他的嘴角……
作為煉鋼工藝技術(shù)主管,關(guān)順寬幾乎每天都會到這個平臺來回巡視幾圈??粗F耗指標(biāo)一點點降低,他甭提多高興了。截至4月份,鐵耗較上年降低每噸20公斤。他知道,成效的背后是整個團隊不懈努力和智慧的結(jié)晶。他也更加堅信,只要錨定目標(biāo),持續(xù)探索創(chuàng)新,就一定能夠在高效低成本的道路上越走越遠,創(chuàng)造更加輝煌的成績。

協(xié)同聯(lián)動 構(gòu)建管理閉環(huán)
降鐵耗,顧名思義就是降低噸鋼鐵水消耗,在鐵水產(chǎn)量一定的條件下更有利于多產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)板坯。作為首鋼京唐重要的生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)之一,在高效化穩(wěn)定生產(chǎn)的情況下,進一步降低鐵水消耗不僅關(guān)系全流程產(chǎn)量的增加,更是穩(wěn)住經(jīng)營生產(chǎn)大盤的重要途徑。
2025年以來,首鋼京唐深耕跨部門協(xié)同、數(shù)據(jù)驅(qū)動和動態(tài)響應(yīng),加強鐵耗精準(zhǔn)管控。制造部整合公司資源,強化與煉鐵部、煉鋼部、鋼軋部等協(xié)同,從監(jiān)控生產(chǎn)節(jié)奏、優(yōu)化原料配比、提升鐵水質(zhì)量、提高余熱回收效率等多方面入手,構(gòu)建鐵耗優(yōu)化閉環(huán)管理。
制造部生產(chǎn)計劃統(tǒng)計室生產(chǎn)計劃主管張乾宇介紹說:“我們將全流程生產(chǎn)視為整體系統(tǒng),通過優(yōu)化各環(huán)節(jié)效率降低鐵耗,并建立起了日跟蹤與快速響應(yīng)機制,根據(jù)原料成本及生產(chǎn)實際動態(tài)調(diào)整鐵耗指標(biāo),實現(xiàn)成本控制與經(jīng)營目標(biāo)的雙贏?!?/p>
生產(chǎn)管控中心利用信息化系統(tǒng),實時監(jiān)控鐵水成分、溫度及鐵包運輸狀態(tài),動態(tài)匹配高爐出鐵情況與轉(zhuǎn)爐需求,實現(xiàn)流程**。通過緊密協(xié)同澆次排程,優(yōu)化鑄機啟停時機,合理調(diào)控作業(yè)時序,保障在途鐵低位、平穩(wěn)運行?!拔覀兪崂龛F包周轉(zhuǎn)各區(qū)段的運行數(shù)據(jù),分析找出溫降速率相對較大的區(qū)段,并重點對此區(qū)段開展攻關(guān),取得了顯著成效?!敝圃觳可a(chǎn)管控中心鐵鋼界面專業(yè)牛理國介紹說。
在全力推進降鐵耗工序協(xié)同進程中,煉鐵部生產(chǎn)技術(shù)室生產(chǎn)計劃高級主任工程師魯儉深知,鐵水從高爐到轉(zhuǎn)爐,保障煉鋼所需的物理熱是極為關(guān)鍵的一環(huán)。其中,高爐出鐵溫度和煉鋼到站溫度是核心要素,而“高爐操作”和“鐵包調(diào)度”更是重中之重。
談及高爐操作,煉鐵一作業(yè)區(qū)首席作業(yè)長裴浩然感觸頗深:“我們始終堅守穩(wěn)定合理的爐溫標(biāo)準(zhǔn)這一底線,在降低燃料消耗的基礎(chǔ)上,對爐內(nèi)操作進行優(yōu)化,并強化外圍保障,**程度降低鐵水異常熱量損失?!备靼嗖僮鲿r,一方面積極對裝料和送風(fēng)制度進行調(diào)整,力求穩(wěn)定爐內(nèi)煤氣流,減少渣皮脫落帶來的熱量損失。另一方面不斷強化原料質(zhì)量的管控力度,降低爐渣堿度波動對爐溫造成的影響,為爐溫的穩(wěn)定打好基礎(chǔ)。
與此同時,首鋼京唐煉鐵部在生產(chǎn)組織上持續(xù)強化工序服從意識,積極與制造部、運輸部優(yōu)化界面生產(chǎn)組織。通過提高鐵包周轉(zhuǎn)效率,有效減小界面鐵水溫降,確保鐵水到站溫度穩(wěn)定,能夠滿足煉鋼需求。自2025年3月份起,高爐爐溫水平穩(wěn)定保持在合理區(qū)間,出鐵溫度和鐵水到站溫度相比年初提升了10度左右,充沛的鐵水物理熱,為煉鋼工序降鐵耗、降成本創(chuàng)造了有利條件。
技術(shù)創(chuàng)新 全力克難攻堅
降鐵耗是企業(yè)節(jié)能提效的重要舉措。首鋼京唐煉鋼部結(jié)合工作實際,強化目標(biāo)任務(wù),深挖系統(tǒng)潛力,在技術(shù)上大膽創(chuàng)新,在操作上攻堅克難,全力以赴推進鐵水消耗持續(xù)降低。
“剛接到公司下達的鐵耗指標(biāo)時心里直打鼓,覺得這是不可能完成的任務(wù)。但既然應(yīng)戰(zhàn),就要‘贏’戰(zhàn)?!标P(guān)順寬斬釘截鐵地說。在攻關(guān)過程中,他不斷給團隊成員打氣,梳理攻關(guān)措施,尋求各種解決渠道。為實現(xiàn)降鐵耗這一目標(biāo),煉鋼部建立了跨部門溝通機制,強化工序協(xié)同,同時構(gòu)建了動態(tài)調(diào)整出鐵量機制,確保鐵水熱量得到**化利用。
在廢鋼管理上,首鋼京唐煉鋼部綜合考量經(jīng)濟廢鋼比例與金屬收得率之間的平衡,按照班組精細管控進行配比。同時,定期召開鐵耗控制會,共享問題與解決方案。在原料管理方面,他們嚴格把控鐵水和廢鋼質(zhì)量,每日現(xiàn)場檢查廢鋼種類與尺寸,確保原料優(yōu)質(zhì)適配。在工藝優(yōu)化上,深入分析各工序環(huán)節(jié),調(diào)整轉(zhuǎn)爐吹煉參數(shù),優(yōu)化造渣制度,確保各項措施落地見效。
“每4小時發(fā)布一次鐵耗指標(biāo),對異常指標(biāo)及時組織調(diào)整。這是我們針對鐵耗攻關(guān)形成的一套監(jiān)控體系?!笔卒摼┨茻掍摬繜掍撟鳂I(yè)區(qū)技能專家陳香說。為提高操作技能,陳香在3號轉(zhuǎn)爐選用大氧氣流量噴頭,并展開了多次試驗進行數(shù)據(jù)分析,經(jīng)過不斷摸索,總結(jié)出一套成熟的操作經(jīng)驗。如今,氧氣流量每小時可以提高8000立方米,不僅縮短了吹煉周期,還可以將轉(zhuǎn)爐終渣TFe含量控制在15%左右,極大地降低了鐵損,為綠色低碳發(fā)展提供了條件。目前,這一經(jīng)驗已在煉鋼部全面推廣。
全員參與
“賽馬”助力降本
降耗提產(chǎn),首鋼京唐鋼軋部也絲毫不落后。該部門迅速組建攻關(guān)組,通過工藝革新、精細管理、協(xié)同作戰(zhàn)三大“法寶”,全面打響降鐵耗攻堅戰(zhàn)。
在工藝革新上,首鋼京唐鋼軋部錨定鐵水、廢鋼結(jié)構(gòu)調(diào)整,實施“三升一降”策略,借助熱平衡模型動態(tài)調(diào)控補熱劑。創(chuàng)新應(yīng)用鐵包加廢鋼、LF爐加冷卻廢鋼等技術(shù),拓寬了廢鋼高效利用渠道。同時,還搭建了“日跟蹤、周分析、月總結(jié)”管控體系,每日監(jiān)控關(guān)鍵指標(biāo),每周專項優(yōu)化操作與配比,每月校準(zhǔn)計量設(shè)備,在管理上做到了精細入微。在廢鋼管理方面,大膽實施“品種、配比、溫度”三維管控,優(yōu)化廢鋼結(jié)構(gòu)。
與此同時,首鋼京唐鋼軋部還構(gòu)建了“四大專業(yè)攻堅+全員參與”體系,利用“賽馬”機制,配合專項獎勵和勞動競賽,充分調(diào)動了職工積極性。在大家的共同努力下,鋼軋部鐵耗實現(xiàn)大幅度降低,最低降低至每噸867.2公斤,為公司深化降本降費管控提供了有力支撐。
從高爐到轉(zhuǎn)爐,從技術(shù)攻關(guān)到全員參與,首鋼京唐在降鐵耗的路上披荊斬棘,凝聚起強大力量,為沖刺二季度奠定了堅實基礎(chǔ)。